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RTO

通過我司先(xiān)看勘(kān)察,並用專業儀器對現在正在運行的產線檢測可知,目前計劃搬遷的產線與正在使用的產(chǎn)線生產工(gōng)藝一致,但(dàn)是產量更大。目前北廠區產線較小,且為大小件混合(hé)使用,使用的環保處理設備為簡單的噴淋+活性炭吸脫附

通過我司先看勘察,並用(yòng)專業儀器對現在(zài)正在(zài)運行的產線檢測(cè)可知,目前計劃搬遷的產線與正在使用的產線生產工藝一致,但是產量更大。目前北廠(chǎng)區產線較小,且為大小件混合使用,使用的環保處理(lǐ)設備為簡單的噴淋+活性炭吸脫附,經過(guò)我司專業儀器實測發(fā)現,目前(qián)在用的環保設備無法滿足環保達標排放要求,噴塗(tú)作業時處理設備噴淋之後的廢(fèi)氣濃度高達1800mg/m³,設(shè)備設計風量為40000m³/h。並且我司在噴塗作業時進入(rù)噴漆房,用專業儀器檢測上風向濃度(dù)較低的區域的廢氣濃度(dù)已經達到1400mg/m³,如果檢測下風向將會更高,側麵印證在噴淋塔之後檢測的數據基本正確,所以說明本廢氣屬於高濃度廢氣,已經超(chāo)出沸石轉輪處理能力範圍。建議直接采用RTO爐進行焚燒處理。

根據(jù)與客戶(hù)交流得知,本次搬遷的產線為1條小件噴塗線和1條大(dà)件噴塗線,待處理廢氣為噴塗作業和烘(hōng)幹(gàn)時候產生的廢氣,以及調漆間等其他待處理區域揮發的有機廢氣。小件噴塗線設計排風量為50000m³/h,大件噴塗線設計排風量為80000m³/h(含調漆間等微量廢氣)。噴(pēn)塗線為流水(shuǐ)線式分批作業。

根據上文可(kě)知,廢氣實測濃度非常高,已經超出沸石轉輪處(chù)理能力範圍。建議(yì)直接(jiē)采用RTO爐進(jìn)行(háng)焚(fén)燒處理。

關於生產排放時間,可以通過協調生(shēng)產(chǎn),盡可能集中批量噴塗作業;同時我司專門針對噴塗行業間歇作業的特點,專門優化定製RTO係統控(kòng)製邏輯,並與噴塗線(xiàn)聯鎖啟停,能夠實現作業時啟動迅速,產(chǎn)線(xiàn)暫定作業時保溫(wēn)節能,最終(zhōng)達到高效(xiào)、節能的目的,並延長設備的使(shǐ)用壽命,減少人為操作(zuò),係(xì)統安全性和(hé)穩定性更高(gāo)。RTO設備與噴塗線交互安全(quán)信號,實現安全連鎖。

收集廢氣中含(hán)有大(dà)量漆霧,所以本套廢氣淨化係統(tǒng)采用“噴淋→幹式過濾→蓄(xù)熱焚燒(RTO)”工藝。

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