客戶案例

通過我司先看勘察,並用專(zhuān)業儀器對現在正在運行(háng)的(de)產線檢測可知,目前計劃搬遷的產線與正在使用的產線(xiàn)生產工藝一致,但是產量更(gèng)大。目前北廠(chǎng)區產線較小,且為大小件混合使用,使用的環保處理設備為簡單的(de)噴淋+活性炭吸脫附,經過我司專(zhuān)業儀器實測發(fā)現,目前在用的環保設備(bèi)無法滿足環保達標排放要求,噴塗作(zuò)業時處理設備(bèi)噴淋之後的廢氣濃度高達1800mg/m³,設備設計風量為40000m³/h。並且我司在噴塗作業時進入噴漆房,用專業(yè)儀器檢測上(shàng)風向(xiàng)濃度較低的區域的廢氣濃度已經達到1400mg/m³,如果(guǒ)檢測下風向將會更高,側麵印證在噴淋塔之後(hòu)檢(jiǎn)測的數據基本正確,所以說明本廢氣屬於(yú)高濃度廢氣,已經超(chāo)出沸石轉輪處理能力範圍。建議直接(jiē)采用RTO爐進(jìn)行焚燒處理。

根據與客戶交流得知,本次搬遷的產線為1條小件噴塗線和1條大件噴(pēn)塗線,待處理廢氣為噴塗作業和烘幹時候產生的廢氣,以及調漆間等其他待處理區域揮發的有機廢氣。小件噴塗線設計排風量為50000m³/h,大件噴塗線(xiàn)設計(jì)排風量為80000m³/h(含(hán)調漆間等微量廢氣)。噴塗線為流水線式分批作業(yè)。

根據上文可知,廢氣實測濃度非常高,已經超出沸石轉輪處(chù)理能力範(fàn)圍。建議直接采用RTO爐進行焚燒(shāo)處理。

關於生產排放時間(jiān),可以(yǐ)通過協調生(shēng)產,盡可能集中批量噴塗作業;同時我司專門(mén)針對噴塗行業間歇作業的(de)特點,專(zhuān)門優化定製RTO係統控製邏輯,並與噴塗線聯鎖啟停,能(néng)夠實現作業時啟動(dòng)迅速,產線暫定作業時(shí)保溫節能,最終達(dá)到高效、節能的目的,並延長設備的使用壽(shòu)命,減少人為操(cāo)作,係統安全性和穩定性更高。RTO設備(bèi)與噴塗線交互安全信號,實現安全連鎖。

收集廢氣中含有大量漆霧,所以本套廢氣淨化係(xì)統采用“噴淋→幹式過濾→蓄熱焚燒(RTO)”工(gōng)藝。

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